襄阳某水泥有限公司建设于2009年,注册资源为36000万元人民币。水泥生产线设计产能为5000t/d,现实产能为5500t/d。余热发电机额定功率12000kW,全厂主变进线35kV,装机容量31500kVA。2020年12月公司安排了一套WEAS能源监测剖析系统。
襄阳某水泥有限公司WEAS能源监测剖析系统监测能源种类为电力,共计129个监测点,涵盖生料、烧成、制成、包装、发电等工段。项目主要建设内容如下:
1.对现场数据收罗装置举行智能化刷新,尤其是对二、三级计量装置举行完善。
2.对现场已有后台控制系统举行顺应性刷新,以知足数据接入能源监测剖析系统,实现生产数据和能源数据的统一治理。
3.搭建了工业网络和中央治理网络。本项目接纳工业级以太环网手艺,建设具有双备份功效的专网系统,包管网络稳固可靠和故障时的快速切换。
4.安排了WEAS能源监测剖析系统。
WEAS能源监测剖析系统运行以来每年节约电费31.5万元。详细节能效益如下:
1、空压机组合运行优化。现场四台空压机,额定功率250kW,接纳三开一备方法运行。通过系统比照剖析功效,发明四台空压机平时恣意组合开三台,其中3#空压机无论和哪两台组合均满负荷运行,能耗最高。而其它3台空压机运行功率在180kW左右。用户通过系统发明问题后对3#空压机举行了磨练,发明3#空压机属于带病运行,实时磨练后现在运行负荷已降至额定负荷75%,通过此次实时解决装备异常,每年节约电费9万元。
2、包装收尘风机运行优化节能。现场两台包装收尘风机,额定功率55kW。通过系统比照剖析剖析功效,发明两台包装收尘风机运行功率保存约20kW差别。系统给出报警后,客户对两台风机举行了检查,发明袋收尘风阻太大,清灰效果差,重新设置脉冲喷吹系统相关参数,将喷吹频率均改为3分钟一次后,镌汰风机的负荷,每年节约电费7万元。
3、辊压无邪定辊差别运行优化节能。现场水泥磨工段辊压无邪定辊电机运行功率平均在1100kW左右,通过系统比照剖析功效发明辊压无邪定辊电机之间的运行功率有150kW左右的差别,凌驾了正常情形下辊压无邪定辊运行差别在10%规模标准。系统给出报警后,用户实时调解了辊压机的运行参数和磨练辊面来减小运行差别,通过维护后动定辊运行差别已降至50kW以下,抵达最佳运行能效水平。每年节约电费7万元。
4、水泥磨、收尘风机联锁控制节能。现场水泥磨工段的水泥磨主电机与收尘风机属于相互联锁装备,收尘风机作为水泥磨主电机的辅机装备,在主机;笥Ω檬凳惫乇,通过系统的报警功效发明,现场水泥磨主电机;,收尘风机保存关闭不实时的情形,一连以100kW的功率运行,用户在通过系统发明问题后对水泥磨与收尘风机的联锁举行了管控,每年节约电费4万元。
5、生料工段错峰填谷细腻管控。生料工段在现实生产历程中要求执行错峰生产,通过系统的错峰用电剖析功效发明,在尖时段区间生料工段未能实时接纳避峰步伐,保存15分钟到半个小时尖时生产用电情形,提请用户严酷执行错峰用电制度,并通过系统数据对响应的班组举行治理审核,减低了用电本钱。每年节约电费4.5万元。
WEAS能源监测剖析系统运行以来除了直接带来节能效益以来,还给襄阳某水泥有限公司带来了如下利益:
1、实现了监控点的自动抄表功效,通过OPC与DCS系统通讯读取产量及班组信息,自动划分班组产量、单耗、用煤量等相关工艺指标,资助治理层举行产量与用能量的剖析,提高统计事情效率,镌汰重复统计事情。
2、通过对已经安排监控点的主要的工艺装备设置预警条件,电气维护职员可以凭证系统预警实时举行剖析与故障排查磨练,能够有用避免故障的爆发和扩大。通过系统对现场主要装备(篦冷机、熟料破碎机、循环风机等)的恒久监测,得出装备合理的运行区间,并设置报警条件,实时预警、报警,阻止故障扩大化。
3、资助企业建设起了装备治理系统。系统实现对系统监测规模内所有装备的电子化档案治理,纪录装备维护历程及内容,包括装备维护纪录输入和装备维护纪录盘问,实现一样平常装备的治理。例如:可以将装备参数、维修周期及维修纪录写入系统中,实时提醒装备维护保养,建设易消耗品、备品清单,为装备清静运行提供包管。
4、系统通过比照剖析、区域用能剖析、能耗走势剖析、负荷剖析、车间用能剖析、对标剖析等多维度的剖析诊断,查找负荷转变的缘故原由,资助治理者接纳步伐降低消耗,增进生产车间及班组之间增强职员培训和相互交流,提升职员的节能意识从而降低能耗。